简单说一下太行自定型以来的几次改进

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/05/02 08:41:17


  太行服役以来,问题很多但是也在不断的改进,通过收集公开资料,可以判断太行自定型以来几次重大改进。

首先第一次重大改进时间是在07年以前,主要是针对太行发动机高海拔机场启动困难,高空停车后发动机风车启动包线接近右下端的问题,,解决措施是改进燃气涡轮起动机和发动机控制系统,解决问题的措施目前看起来还是比较有效的,经过在高海拔地区机场的实际飞行测试,验证了太行发动机的高海拔地区的启动性能。空中停车后再启动的性能也有了很大的改进,虽然后来太行发动机经常出现高空停车事故,但是到目前为止还没有因为太行发动机高空停车而导致的飞机迫降或者坠毁等事故。

第二次重大改进是在08年到12年这段时间,主要是针对太行发动机空中加速性能比较差的问题,这个缺点在空中格斗空战中体现的最明显,格斗空战中发动机需要经常变化油门,对发动机的加减速性能要求极高。原有太行发动机从慢车转换到最大加力推力状态需要10秒以上,而AL31发动机只需要7秒时间,而美国的F100和F110发动机只需要不到5秒。改进主要就是针对太行发动机控制和燃油调节规律改进而来,改进之后太行发动机的加速性能有了较大改善,根据资料判断,改进之后太行发动机的加速性与AL31基本型发动机相当或者更优,改进之后的装备太行发动机的那几个11B团,都纷纷开始进行自由空战训练,而且在训练中最大过载达到了8G,说明改进之后还是有效果的。

第三次重大改进是在10年到13年间,针对的是太行发动机在高空跨音速慢车状态下容易出现喘振,这也是之前有人说装装太行发动机的 11B。飞行员不敢飞超音速的原因,因为发动机在进入高空跨音速状态时容易出现喘振,飞行员处置不当时甚至会导致空中停车,这对装备太行发动机的11B战机的训练和作战造成很大影响,导致飞行员不敢飞超音速,自然也无法进行一些战术科目的训练。解决的问题主要是两块,一块是进发匹配,就是改进飞机的进气道调节规律,但是涉及的方面比较多,所以只做了理论仿真,没有进行实际的飞行验证,另外一块是改进发动机的燃油调节规律和喷口调节规律,这一块改进的比较成功,并做了实际的飞行测试,在测试中,没有再出现跨音速喘振的问题。

其他的一些改进还有08到09年的排故,这个事情不仅和设计缺陷有关,更大原因还是生产批次质量的问题,所以就不放在这里说了。其他的重要的改进还有海太行发动机,改善了发动机的耐腐蚀性能和加速性能,装机推力从12500KG推力增加到12800KG推力,目前海太行发动机正在测试中,真正上舰还需时日。太行发动机的增大推力改型,推力增加到14吨以上,采用全权限数字电调,粉末涡轮盘和单晶叶片,目前正在进行验证机测试,投入使用还需时日。

以上就是根据公开资料得出的太行发动机自定型以来的一些改进措施,欢迎挑错,但是那种张口就来100年的喷子请到其他帖子去发泄你们的情绪,本人没兴趣陪你们。




  太行服役以来,问题很多但是也在不断的改进,通过收集公开资料,可以判断太行自定型以来几次重大改进。

首先第一次重大改进时间是在07年以前,主要是针对太行发动机高海拔机场启动困难,高空停车后发动机风车启动包线接近右下端的问题,,解决措施是改进燃气涡轮起动机和发动机控制系统,解决问题的措施目前看起来还是比较有效的,经过在高海拔地区机场的实际飞行测试,验证了太行发动机的高海拔地区的启动性能。空中停车后再启动的性能也有了很大的改进,虽然后来太行发动机经常出现高空停车事故,但是到目前为止还没有因为太行发动机高空停车而导致的飞机迫降或者坠毁等事故。

第二次重大改进是在08年到12年这段时间,主要是针对太行发动机空中加速性能比较差的问题,这个缺点在空中格斗空战中体现的最明显,格斗空战中发动机需要经常变化油门,对发动机的加减速性能要求极高。原有太行发动机从慢车转换到最大加力推力状态需要10秒以上,而AL31发动机只需要7秒时间,而美国的F100和F110发动机只需要不到5秒。改进主要就是针对太行发动机控制和燃油调节规律改进而来,改进之后太行发动机的加速性能有了较大改善,根据资料判断,改进之后太行发动机的加速性与AL31基本型发动机相当或者更优,改进之后的装备太行发动机的那几个11B团,都纷纷开始进行自由空战训练,而且在训练中最大过载达到了8G,说明改进之后还是有效果的。

第三次重大改进是在10年到13年间,针对的是太行发动机在高空跨音速慢车状态下容易出现喘振,这也是之前有人说装装太行发动机的 11B。飞行员不敢飞超音速的原因,因为发动机在进入高空跨音速状态时容易出现喘振,飞行员处置不当时甚至会导致空中停车,这对装备太行发动机的11B战机的训练和作战造成很大影响,导致飞行员不敢飞超音速,自然也无法进行一些战术科目的训练。解决的问题主要是两块,一块是进发匹配,就是改进飞机的进气道调节规律,但是涉及的方面比较多,所以只做了理论仿真,没有进行实际的飞行验证,另外一块是改进发动机的燃油调节规律和喷口调节规律,这一块改进的比较成功,并做了实际的飞行测试,在测试中,没有再出现跨音速喘振的问题。

其他的一些改进还有08到09年的排故,这个事情不仅和设计缺陷有关,更大原因还是生产批次质量的问题,所以就不放在这里说了。其他的重要的改进还有海太行发动机,改善了发动机的耐腐蚀性能和加速性能,装机推力从12500KG推力增加到12800KG推力,目前海太行发动机正在测试中,真正上舰还需时日。太行发动机的增大推力改型,推力增加到14吨以上,采用全权限数字电调,粉末涡轮盘和单晶叶片,目前正在进行验证机测试,投入使用还需时日。

以上就是根据公开资料得出的太行发动机自定型以来的一些改进措施,欢迎挑错,但是那种张口就来100年的喷子请到其他帖子去发泄你们的情绪,本人没兴趣陪你们。


太行是个好发动机!
发现问题解决问题,希望太行最终圆满!
→_→上午我还bkc下午就hkc吗
湾岸MIDNIGHT 发表于 2014-4-25 16:20
→_→上午我还bkc下午就hkc吗
太行发动机是把所有发动机研制中可能会遇到的问题都碰到了,看起来不咋的,但是解决问题的经验对以后会有很大的帮助,久病成医就是这个道理。以前都是仿制的,什么东西都可以抄国外的,现在没人帮忙了,什么都要自己来。
太行说得很好,但是一日没有用在10B上,又或者歼15上,很难完全让大家放心.不过无论怎样,太行都要搞下去,总是要经过这一步的
湾岸MIDNIGHT 发表于 2014-4-25 16:20
→_→上午我还bkc下午就hkc吗
淡粉就行了呗,主要是th成功的标准是什么?是J11,J15,J16,J10全部换上?我感觉th的问题在于产能吧,或者是价格问题?采用31F的成本和th的成本差不多?
楼主有料还是脑补,看上去很真实的样子。
看标题还以为是小肥猪来了。。。。。
太行现在的主要问题恐怕是批量生产良品率的问题,不过可能也重视起来了,半羽去年八月在歌星厂不是还见了那个装配班长吗?
希望太行一路走好吧,主要还是太行的澡盆曲线走的实在太艰难,以至于现在这么多的飞机项目太行都错过了,要么就跳票。
不知道AL31F(包括改进型)和TH的单价大概多钱,有知道的朋友么?
dabaoyu1 发表于 2014-4-25 16:28
楼主有料还是脑补,看上去很真实的样子。
你能脑补出来这些东西吗?我说的东西很多都是来源于这里贴过的资料,所以我就不花时间贴在这里了,我做的是简单的总结而已。
4008002 发表于 2014-4-25 16:25
太行发动机是把所有发动机研制中可能会遇到的问题都碰到了,看起来不咋的,但是解决问题的经验对以后会有 ...
恩,自己做一边,建立规范,总结经验,这就是进步!饭要一口口吃,路要一步步走,科学研究没有捷径,也没有快门
Thank 31 ! Bye bye 31......
4008002 发表于 2014-4-25 16:32
你能脑补出来这些东西吗?我说的东西很多都是来源于这里贴过的资料,所以我就不花时间贴在这里了,我做的 ...
来源于这里贴过的资料?
ctcheng2009 发表于 2014-4-25 16:29
太行现在的主要问题恐怕是批量生产良品率的问题,不过可能也重视起来了,半羽去年八月在歌星厂不是还见了那 ...
去年八月的歌星厂?
高空停车,是进气压力不足以压燃燃油,这是基本设计上的问题,只怕不好改。后来也只说能够保证重启,却没说不再停车。
推力变大更快,怎么最大过载才8G?不过这个该是11B机体的问题。
跨音速喘振看来是解决了,而且没有动匹配。说明太行可以直接替换31F?


喷:
1.07年以前;
2.08年到12年这段时间;
3.10年到13年间.


喷:
1.07年以前;
2.08年到12年这段时间;
3.10年到13年间.
4008002 发表于 2014-4-25 16:32
你能脑补出来这些东西吗?我说的东西很多都是来源于这里贴过的资料,所以我就不花时间贴在这里了,我做的 ...
where is refrence?
AT力场 发表于 2014-4-25 16:38
高空停车,是进气压力不足以压燃燃油,这是基本设计上的问题,只怕不好改。后来也只说能够保证重启,却没说 ...
高空跨音速容易出现喘振,改进的办法首先是更改燃油控制规律,提高最小供油量,其次是改进发动机喷口控制规律,扩大喷口面积,增加风扇裕度。
wywydjzt 发表于 2014-4-25 16:35
去年八月的歌星厂?
2013年8月30日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在辽宁考察期间来到中航工业沈阳飞机工业(集团)公司、黎明航空发动机(集团)公司考察。
fangchu007 发表于 2014-4-25 16:25
太行说得很好,但是一日没有用在10B上,又或者歼15上,很难完全让大家放心.不过无论怎样,太行都要搞下去,总是 ...
很快......
4008002 发表于 2014-4-25 16:43
高空跨音速容易出现喘振,改进的办法首先是更改燃油控制规律,提高最小供油量,其次是改进发动机喷口控制 ...
你说的是喘振,我说的是停车。
这几年进步还是明显滴,不足依然还是很多滴,要看到差距还是很大滴,持续改进是必须滴,
这几年的摸索是灰常必要滴。积累了经验,锻炼了队伍,培养了人才……
目前,歌星厂方面鸭梨还是很大滴,质量管理的任务还是繁重滴,楼上有人提到采购价格(成本)和产量的问题,说明某些部件的合格率还是堪忧滴……
以上感悟均来自CD的爆尿
我现在也是这么想的八股什么的就不想看了只想看到太行装上恶棍和飞鲨!
playfish 发表于 2014-4-25 16:39
where is refrence?
效果?效果就是海军和空军都在用,而且用的越来越多,越来越正常。
AT力场 发表于 2014-4-25 16:38
高空停车,是进气压力不足以压燃燃油,这是基本设计上的问题,只怕不好改。后来也只说能够保证重启,却没说 ...
演习中飞到8G不代表最大过载只有8G吧,说明发动机泼辣度已经可以支持实用中的大过载机动了。没有到9G,也和机动动作本身有关吧,毕竟这是演习而不是测试性能包线,拉多少G看当时的需要
好多故作高深的喷子,你认为不对就说出你的道理,摆出你的事实嘛~~~~
su27xiaomao 发表于 2014-4-25 16:33
恩,自己做一边,建立规范,总结经验,这就是进步!饭要一口口吃,路要一步步走,科学研究没有捷径,也没 ...
这......还就是快门.
carc 发表于 2014-4-25 17:05
演习中飞到8G不代表最大过载只有8G吧,说明发动机泼辣度已经可以支持实用中的大过载机动了。没有到9G,也 ...
说的是自由空战训练,最大 8G
AT力场 发表于 2014-4-25 16:38
高空停车,是进气压力不足以压燃燃油,这是基本设计上的问题,只怕不好改。后来也只说能够保证重启,却没说 ...
好.....??????......好...改。

AT力场 发表于 2014-4-25 17:11
说的是自由空战训练,最大 8G


战备部队日常训练多数时候就只是飞6-8G过载的动作吧。飞到9G极限过载的情况本来就较少,9G动作估计在真实模拟空战训练,比如鼎新军演的时候会被频繁使用到,或者类似top gun这样的顶尖飞行员俱乐部,才会每次都玩9G吧
AT力场 发表于 2014-4-25 17:11
说的是自由空战训练,最大 8G


战备部队日常训练多数时候就只是飞6-8G过载的动作吧。飞到9G极限过载的情况本来就较少,9G动作估计在真实模拟空战训练,比如鼎新军演的时候会被频繁使用到,或者类似top gun这样的顶尖飞行员俱乐部,才会每次都玩9G吧
4008002 发表于 2014-4-25 16:25
太行发动机是把所有发动机研制中可能会遇到的问题都碰到了,看起来不咋的,但是解决问题的经验对以后会有 ...
深刻同意你的观点。
ctcheng2009 发表于 2014-4-25 16:29
太行现在的主要问题恐怕是批量生产良品率的问题,不过可能也重视起来了,半羽去年八月在歌星厂不是还见了那 ...
兄逮是有料之人
好帖。
文中说:另外一块是改进发动机的燃油调节规律和喷口调节规律

疑问:超音速时喘振 只靠发动机的燃油调节规律和喷口调节规律就能调节好吗?
喘振的主要原因应该在于进气,气体压缩,进入燃烧室之间空气量的匹配和稳定问题,调整风扇,扇叶,压气机之间的控制才有可能解决根源吧。

望高人指教

战备部队日常训练多数时候就只是飞6-8G过载的动作吧。飞到9G极限过载的情况本来就较少,9G动作估计在真 ...
你是说11b部队没顶尖飞行员么?
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注册时间2014-3-15最后登录2014-4-25.发消息. 26楼
  楼主| 发表于 2014-4-25 16:50 | 只看该作者 playfish 发表于 2014-4-25 16:39
where is refrence?
效果?效果就是海军和空军都在用,而且用的越来越多,越来越正常。


refrence 应该是参考文献,证据的意思吧。不过还是感谢楼主,让军迷了解太行的动态,让我们为之一振
第一次总是会疼的……太行一定会行的!