成飞数控加工厂:破“枭龙”大尺寸零件加工难关

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 22:36:35
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中航工业成飞数控加工厂厂长汤立民


在数控技术发展过程中,遇到的难关一个接一个,但汤立民从不畏惧,总是能攻克一个又一个堡垒。在“枭龙”研制过程中,大型复杂整体结构零件的高速加工等技术就是当时很棘手的问题,零件尺寸大、材料工艺性差。如何突破这些关键技术、保证在紧张的周期中完成零件加工,确保飞机的研制节点,是成飞当时面临的严峻课题。作为承担该项目的数控加工厂的一把手,汤立民第一时间选拔人才,组织攻关团队,讨论提出总体技术方案,组织技术人员进行详细方案的设计与实施,在较短时间内攻克了技术难关,保证了研制顺利进行。“枭龙”飞机首架数控零件从设计发图到零件加工在6个月内全部完成,大幅度缩短了研制周期,“枭龙”飞机也因此创造了我国航空工业研制周期最短的纪录

每一次完成技术突破后,汤立民总是会将成果进行汇总整理。在他的主持下,成飞数控加工厂建立了切削参数库,汇总了典型零件的工艺方案,并将各项技术广泛应用于后续各机型零件的制造过程中,使成飞的高速加工、复合材料数控加工技术达到国内领先水平。

为加速推进数控技术进步,汤立民积极组织开展课题研究。他一直相信,要使数控技术不断进步,就要与高校、研究所等单位进行合作研究,这样可以第一时间了解研究领域的新技术、新工艺、新方法,做到产学研相结合。近年来,在汤立民的领导下,成飞数控加工厂与清华大学、南航、北航、山东大学、中航工业制造所、沈阳机床厂等单位进行合作,开展课题研究。仅2010年,成飞数控加工厂就承担了包括国家科技重大专项在内的14项科研课题,包括工艺技术研究、设备研究、刀具研究等。通过科研课题的研发应用,成飞数控自主创新能力显著提高,一批科研和管理成果、先进技术获得国家、省部级奖励,并在成飞数控厂科研生产的各个环节实现了全面应用。

在汤立民的领导下,成飞数控加工厂经过多年发展,实现了钛合金框高效加工、外接内冷刀具应用、弯头加工、钛合金异形槽加工等技术的综合应用,在国内首次实现了大型钛合金整体框零件的变形控制和精确制造。铝合金高速加工、钛合金等难加工材料、复合材料等零件加工已达到国内一流水平。

为中国科学院高能物理研究所成功制造的“第二代巨型正负电子对撞机漂移室本体——BESⅢ漂移室”是成飞数控加工技术高水平的真实反映。BESⅢ漂移室本体是第二代巨型电子对撞机二期改造工程最大、最关键的部件,是由国务院科教领导小组批准研制的国家重点工程。该部件加工制造难度之大、精度要求之高堪称国内之最。它是由16个精密丝孔端面板,通过内室内筒,连接法兰盘,台阶连接环及外室外筒连接而成。其中外桶材料为复合材料,而大端面、内室和台阶为铝合金材料。仅大端板上就有20934个小孔,218个大孔和1048个螺纹孔,用中科院专家的话说,就是一粒灰尘掉进去都将影响其精度。

面对如此“硬骨头”,汤立民知道这正是展现成飞数控加工技术的好机会,不能退缩,无论如何也要啃下来。在他的带领下,攻关团队制定出零件加工总体方案,开始试切,在试切过程中,由于该项目技术要求非常高,难度特别大,成飞数控加工厂先后报废了两个试验件,在挫折、难题面前,他一面组织召开技术、生产协调会,对工艺方案、加工状态、加工环境等一一讨论分析;一面组织专家、工程技术人员和工人师傅连续几个月24小时日夜跟踪监测,终于找出了原因。领导小组针对问题对症下药组织进行综合试验,终于摸清和掌握了误差产生的主要规律及解决问题的方法,用了一年零八个月的时间,完成了该项目所有零件的加工及装配工作,并完全满足加工要求。漂移室本体的成功制造,使得北京正负电子对撞机能够成功改造,使我国和发达国家在高能物理研究方面的差距缩小了25年,是成飞数控加工技术的完美展现
http://news.ifeng.com/mil/2/detail_2011_07/29/8034787_0.shtmlrdn_4e320d98068a5.jpg
中航工业成飞数控加工厂厂长汤立民


在数控技术发展过程中,遇到的难关一个接一个,但汤立民从不畏惧,总是能攻克一个又一个堡垒。在“枭龙”研制过程中,大型复杂整体结构零件的高速加工等技术就是当时很棘手的问题,零件尺寸大、材料工艺性差。如何突破这些关键技术、保证在紧张的周期中完成零件加工,确保飞机的研制节点,是成飞当时面临的严峻课题。作为承担该项目的数控加工厂的一把手,汤立民第一时间选拔人才,组织攻关团队,讨论提出总体技术方案,组织技术人员进行详细方案的设计与实施,在较短时间内攻克了技术难关,保证了研制顺利进行。“枭龙”飞机首架数控零件从设计发图到零件加工在6个月内全部完成,大幅度缩短了研制周期,“枭龙”飞机也因此创造了我国航空工业研制周期最短的纪录

每一次完成技术突破后,汤立民总是会将成果进行汇总整理。在他的主持下,成飞数控加工厂建立了切削参数库,汇总了典型零件的工艺方案,并将各项技术广泛应用于后续各机型零件的制造过程中,使成飞的高速加工、复合材料数控加工技术达到国内领先水平。

为加速推进数控技术进步,汤立民积极组织开展课题研究。他一直相信,要使数控技术不断进步,就要与高校、研究所等单位进行合作研究,这样可以第一时间了解研究领域的新技术、新工艺、新方法,做到产学研相结合。近年来,在汤立民的领导下,成飞数控加工厂与清华大学、南航、北航、山东大学、中航工业制造所、沈阳机床厂等单位进行合作,开展课题研究。仅2010年,成飞数控加工厂就承担了包括国家科技重大专项在内的14项科研课题,包括工艺技术研究、设备研究、刀具研究等。通过科研课题的研发应用,成飞数控自主创新能力显著提高,一批科研和管理成果、先进技术获得国家、省部级奖励,并在成飞数控厂科研生产的各个环节实现了全面应用。

在汤立民的领导下,成飞数控加工厂经过多年发展,实现了钛合金框高效加工、外接内冷刀具应用、弯头加工、钛合金异形槽加工等技术的综合应用,在国内首次实现了大型钛合金整体框零件的变形控制和精确制造。铝合金高速加工、钛合金等难加工材料、复合材料等零件加工已达到国内一流水平。

为中国科学院高能物理研究所成功制造的“第二代巨型正负电子对撞机漂移室本体——BESⅢ漂移室”是成飞数控加工技术高水平的真实反映。BESⅢ漂移室本体是第二代巨型电子对撞机二期改造工程最大、最关键的部件,是由国务院科教领导小组批准研制的国家重点工程。该部件加工制造难度之大、精度要求之高堪称国内之最。它是由16个精密丝孔端面板,通过内室内筒,连接法兰盘,台阶连接环及外室外筒连接而成。其中外桶材料为复合材料,而大端面、内室和台阶为铝合金材料。仅大端板上就有20934个小孔,218个大孔和1048个螺纹孔,用中科院专家的话说,就是一粒灰尘掉进去都将影响其精度。

面对如此“硬骨头”,汤立民知道这正是展现成飞数控加工技术的好机会,不能退缩,无论如何也要啃下来。在他的带领下,攻关团队制定出零件加工总体方案,开始试切,在试切过程中,由于该项目技术要求非常高,难度特别大,成飞数控加工厂先后报废了两个试验件,在挫折、难题面前,他一面组织召开技术、生产协调会,对工艺方案、加工状态、加工环境等一一讨论分析;一面组织专家、工程技术人员和工人师傅连续几个月24小时日夜跟踪监测,终于找出了原因。领导小组针对问题对症下药组织进行综合试验,终于摸清和掌握了误差产生的主要规律及解决问题的方法,用了一年零八个月的时间,完成了该项目所有零件的加工及装配工作,并完全满足加工要求。漂移室本体的成功制造,使得北京正负电子对撞机能够成功改造,使我国和发达国家在高能物理研究方面的差距缩小了25年,是成飞数控加工技术的完美展现
http://news.ifeng.com/mil/2/detail_2011_07/29/8034787_0.shtml
真是破枭龙吗
数控加工是哪国进口的?
期待整体蒙皮之类……
楼上好大的口气。
看着情况,高低搭配中的“低端”四代弄的不好还要给成飞吃掉。在丢了这个项目,沈飞和波音就真成了难兄难弟了
所谓百年树人啊,人才和恰当的管理是企业最宝贵的财富。
看着板材上那么多大大小小的孔,蛋痛!
好,顶21世纪了,人才最重要
我承认我把标题看成了:“破枭龙”。。。。。。
中华海帝 发表于 2011-7-29 10:10
期待整体蒙皮之类……
你发帖用的电脑是你自己造的么?
现在还记得当初看毛子测试矢喷时用的那台台式显示器。。
hugh8504 发表于 2011-7-29 11:40
看着情况,高低搭配中的“低端”四代弄的不好还要给成飞吃掉。在丢了这个项目,沈飞和波音就真成了难兄难弟 ...
吹吧,超大零件加工原来是在北方做的。现在自己能加工了,就吹自己是第一
楼上的你拿针在牛皮上扎一下,让他泻掉,哈哈
原来是怎么加工的?
润物细无声1 发表于 2011-7-29 13:19
吹吧,超大零件加工原来是在北方做的。现在自己能加工了,就吹自己是第一
又来挑拨了。。。。。。。。
CF准备玩丝带小龙啊  
wyc6316330 发表于 2011-7-29 14:44
又来挑拨了。。。。。。。。
怎么挑拨了?本来就是实情。你以为光SF、CF能加工大尺寸精密零件?
hugh8504 发表于 2011-7-29 11:40
看着情况,高低搭配中的“低端”四代弄的不好还要给成飞吃掉。在丢了这个项目,沈飞和波音就真成了难兄难弟 ...
切.....沈飞真要能混到波音那份上还真了不得了
数控机床我国已经进步神速,快摸到德国日本的背了,但是数控系统还是差距巨大,国产机床大部分也是使用德日的数控系统,还要加油!
数控系统差距大
六个月
应该说的是加工大型钛合金零件,搞机加工的会知道钛合金有多难搞