涡轴16先进零件国内首生产 合格率从35%提至60%

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 23:11:33
这是一份沉甸甸的收获:2014年,中航工业东安成本费用降低了6758万元;批生产产品超差品率同比下降了84%,科研产品超差品率同比下降了60%;公司在科研生产任务增长30%的情况下,实现了任务的完美收官……这些成绩的取得与公司深入推进“精益东安”工程密不可分。
  近年来,东安主动向管理要效益,将精益理念融入中心工作,深入推进实施“精益东安”工程,实现了发展质量和效益的双丰收。
  精益提高了效率,释放了产能
  近年来,东安承担的科研生产任务以年均30%的速度保持增长,但公司的制造潜力尚未得到充分发挥。为此,公司主要领导提出“要向管理要效益”,通过实施“精益东安”工程,实现“提高效率、提升质量、释放产能、增加效益”的目标。自“精益东安”工程实施以来,公司眼睛向内,主动查找、梳理制约科研生产和影响发展的瓶颈问题,竭尽全力予以攻克,取得了显著成效。
  齿轮类零件内花键加工一直是公司的生产瓶颈,原本在磨工工序加工需要2.5小时,严重制约着产品加工效率的提升。公司技术人员借着“精益东安”工程深入实施的东风,主动申请项目立项,开展课题研究。经过技术人员连续优化加工路线、改变加工方式,加工时间由原来的2.5小时缩短为2分钟。随后,技术人员“乘胜追击”,将这一加工方法成功运用到相似齿轮类零件的加工中,大幅提高了制造效率。类似的例子在东安数不胜数。
  在品尝到了“精益东安”工程实施的甜头后,公司干部职工深知,在繁重的科研生产任务面前,只有提高效率,任务才能更好更快地完成。于是,推进“精益东安”工程的主动性增强了,劲头儿也更足了。
  “精益东安”工程实施两年来,对制造效率的提升尤为明显。2013年,公司全年固化各类文件928份,解决外购件检测问题721项,发动机试车故障一次解决率提高至89%,关键设备利用率提高了17.3%,计量检测周期缩短了31.5%,促进了全年科研生产任务的完成。2014年,公司持续开展了“精益东安”工程,明确了5年实施规划,实施范围拓宽至全公司,全年设立了公司级精益项目53个、基层级项目698个,截至年末,已完成210个项目的实施验证工作;公司还导入了中航工业运营管理体系(AOS),纳入“精益东安”工程一并实施,实现了“精益东安”项目实施的系统化、标准化、规范化、制度化,为公司持续发展增添了后劲儿。
  精益提升了质量,增加了效益
  在提高产品加工效率的同时,公司还借助“精益东安”工程的深入实施,使产品质量得到了不断提升,增加了发展效益。
  在与法国透博梅卡公司合作的涡轴16发动机项目中,8种氮化齿轮精度高、渗层范围窄,国内并无此类零件的生产实例。按传统的工艺方法进行加工,产品合格率只有35%,一度成为制约产品交付的瓶颈。为了彻底解决技术难题,提升产品质量,公司将这一技术难题纳入了“精益东安”工程,开展课题攻关。公司热处理、齿轮加工以及工艺研究人员成立了项目攻关组,展开了一轮轮的技术试验。经过努力,项目攻关组成功攻克了齿形变形、齿向变形等问题,成功将产品合格率从35%提升至60%。目前,项目持续攻关工作正在深入推进。
  在精益管理理念的指引下,公司进一步强化了降本增效工作,取得了显著成绩。公司全面加强了预算、成本、存货、融资等九个方面的管理,最大程度地消除“浪费”;对外委采购、中小维修、工装刀具、财务费用等关键环节进行了流程梳理,完善了合同、科研、预算等管理制度,扎紧了制度笼子;推行了物资采购评审制度,建立了供应商评价机制和退出机制,严格执行招标比价和集中采购;强化了内部管理效能监察,严厉打击侵害公司利益、履职效率不高、制度执行不到位等行为。2013、2014年,公司连续实现了同口径降低成本费用6000万元的工作目标。
  精益管理,永无止境。东安董事长、党委书记贾大风提出,要坚决把“精益东安”这张蓝图干到底,在未来的发展道路上,公司将持续稳步推进“精益东安”工程,通过精心浇灌,使精益之花绽放得更加璀璨!


http://www.chinanews.com/mil/2015/09-29/7550017.shtml这是一份沉甸甸的收获:2014年,中航工业东安成本费用降低了6758万元;批生产产品超差品率同比下降了84%,科研产品超差品率同比下降了60%;公司在科研生产任务增长30%的情况下,实现了任务的完美收官……这些成绩的取得与公司深入推进“精益东安”工程密不可分。
  近年来,东安主动向管理要效益,将精益理念融入中心工作,深入推进实施“精益东安”工程,实现了发展质量和效益的双丰收。
  精益提高了效率,释放了产能
  近年来,东安承担的科研生产任务以年均30%的速度保持增长,但公司的制造潜力尚未得到充分发挥。为此,公司主要领导提出“要向管理要效益”,通过实施“精益东安”工程,实现“提高效率、提升质量、释放产能、增加效益”的目标。自“精益东安”工程实施以来,公司眼睛向内,主动查找、梳理制约科研生产和影响发展的瓶颈问题,竭尽全力予以攻克,取得了显著成效。
  齿轮类零件内花键加工一直是公司的生产瓶颈,原本在磨工工序加工需要2.5小时,严重制约着产品加工效率的提升。公司技术人员借着“精益东安”工程深入实施的东风,主动申请项目立项,开展课题研究。经过技术人员连续优化加工路线、改变加工方式,加工时间由原来的2.5小时缩短为2分钟。随后,技术人员“乘胜追击”,将这一加工方法成功运用到相似齿轮类零件的加工中,大幅提高了制造效率。类似的例子在东安数不胜数。
  在品尝到了“精益东安”工程实施的甜头后,公司干部职工深知,在繁重的科研生产任务面前,只有提高效率,任务才能更好更快地完成。于是,推进“精益东安”工程的主动性增强了,劲头儿也更足了。
  “精益东安”工程实施两年来,对制造效率的提升尤为明显。2013年,公司全年固化各类文件928份,解决外购件检测问题721项,发动机试车故障一次解决率提高至89%,关键设备利用率提高了17.3%,计量检测周期缩短了31.5%,促进了全年科研生产任务的完成。2014年,公司持续开展了“精益东安”工程,明确了5年实施规划,实施范围拓宽至全公司,全年设立了公司级精益项目53个、基层级项目698个,截至年末,已完成210个项目的实施验证工作;公司还导入了中航工业运营管理体系(AOS),纳入“精益东安”工程一并实施,实现了“精益东安”项目实施的系统化、标准化、规范化、制度化,为公司持续发展增添了后劲儿。
  精益提升了质量,增加了效益
  在提高产品加工效率的同时,公司还借助“精益东安”工程的深入实施,使产品质量得到了不断提升,增加了发展效益。
  在与法国透博梅卡公司合作的涡轴16发动机项目中,8种氮化齿轮精度高、渗层范围窄,国内并无此类零件的生产实例。按传统的工艺方法进行加工,产品合格率只有35%,一度成为制约产品交付的瓶颈。为了彻底解决技术难题,提升产品质量,公司将这一技术难题纳入了“精益东安”工程,开展课题攻关。公司热处理、齿轮加工以及工艺研究人员成立了项目攻关组,展开了一轮轮的技术试验。经过努力,项目攻关组成功攻克了齿形变形、齿向变形等问题,成功将产品合格率从35%提升至60%。目前,项目持续攻关工作正在深入推进。
  在精益管理理念的指引下,公司进一步强化了降本增效工作,取得了显著成绩。公司全面加强了预算、成本、存货、融资等九个方面的管理,最大程度地消除“浪费”;对外委采购、中小维修、工装刀具、财务费用等关键环节进行了流程梳理,完善了合同、科研、预算等管理制度,扎紧了制度笼子;推行了物资采购评审制度,建立了供应商评价机制和退出机制,严格执行招标比价和集中采购;强化了内部管理效能监察,严厉打击侵害公司利益、履职效率不高、制度执行不到位等行为。2013、2014年,公司连续实现了同口径降低成本费用6000万元的工作目标。
  精益管理,永无止境。东安董事长、党委书记贾大风提出,要坚决把“精益东安”这张蓝图干到底,在未来的发展道路上,公司将持续稳步推进“精益东安”工程,通过精心浇灌,使精益之花绽放得更加璀璨!


http://www.chinanews.com/mil/2015/09-29/7550017.shtml
来自:关于超级大本营
感觉以前就是个数万人的大作坊,现在算是升级成企业了。
Astraea_Erica 发表于 2015-9-29 15:14
60%也不算高吧,100个里面有40个不能用,而这40个的费用要用着60个来弥补,效率差,成本高……想实现大批量 ...
涡扇16可以算是第四代中等功率涡轴,中国以前只玩过第三代(涡轴9勉强可算三代半)。
60的合格率,成本估计不低啊
60%也行吧,革命尚未成功,同志们仍需努力。
只要是有进步就是好事儿
60%,,,应该是还没掌握最适合的工艺,依然是传统工艺基础上的改进
从35%到60%是一个巨大的进步,但国有企业要落实激励机制,对提高合格率的团队要落实重大奖励,继续提高合格率。
跟高端机床有关系吧
成本降了近一半啊,这是巨大进步
WZ16如果批量生产了是不是以为着全状态的城管快出现了?
那个腰上别16个爆炸物,头上顶个球,跨下30mm黑长直的暴力男
漆室葵忧 发表于 2015-9-29 17:01
涡扇16可以算是第四代中等功率涡轴,中国以前只玩过第三代(涡轴9勉强可算三代半)。
任重而道远,尽快提升效率,90%是成熟,但是实现大量生产,75%就已经可以

           有激励就有进步,相信兔子  
跟高端机床有关系吧
国内现有的机床可以加工出任何需要用到机床的零件
LED显示器刚刚投入商业的时候,产品合格率只有10%不到,大规模投产纯粹靠人品爆发才能得到一批高合格率的东西,巴掌大的一块,贵的一塌糊涂。
现在呢?


还有,我以前待过的一家德国公司,国内上了新的产品线,调试阶段持续了一年多,当中报废的次品成吨的,基本上下来一批,看一眼,扔掉,再来,扔掉。这还是德国已经制造出成熟的产品之后,只是往国内复制的情况下。
可是一旦生产线和技术参数,以及人员磨合好了之后,哗啦啦的大批量制造,7*24小时生产出来,完全就是一台印钞机!
所以,工业化生产的东西,千万不要心疼前期的浪费和吝惜投入。一旦调试和磨合好了之后,想出次品都难。

还有,我以前待过的一家德国公司,国内上了新的产品线,调试阶段持续了一年多,当中报废的次品成吨的,基本上下来一批,看一眼,扔掉,再来,扔掉。这还是德国已经制造出成熟的产品之后,只是往国内复制的情况下。
可是一旦生产线和技术参数,以及人员磨合好了之后,哗啦啦的大批量制造,7*24小时生产出来,完全就是一台印钞机!
所以,工业化生产的东西,千万不要心疼前期的浪费和吝惜投入。一旦调试和磨合好了之后,想出次品都难。
谁能分析一下涡轴16的进度
漆室葵忧 发表于 2015-9-29 16:01
涡扇16可以算是第四代中等功率涡轴,中国以前只玩过第三代(涡轴9勉强可算三代半)。
请教下四代涡轴比三代好在哪里?
涡轴16照这么说可以开始全面装备陆航了么?
这是一个必须经历的痛苦的过程,曙光就在前头。
用于科研的小批量试制,这是很好的了,但是大批量生产还是远远不够啊!
封口费 发表于 2015-9-29 22:20
请教下四代涡轴比三代好在哪里?
功重比达到或者接近7一级。
其实是国际顶尖硬齿面减速机 国产化 ,  什么时候 SEW 弗兰德 住友 在中国 卖不动了 发动机就成了 。罗罗 减速机 也不错
jincen 发表于 2015-9-30 08:42
其实是国际顶尖硬齿面减速机 国产化 ,  什么时候 SEW 弗兰德 住友 在中国 卖不动了 发动机就成了 。罗罗  ...
住友在中国卖飞机发动机?
有没有工科专业的说说情况呗
Astraea_Erica 发表于 2015-9-29 15:14
60%也不算高吧,100个里面有40个不能用,而这40个的费用要用着60个来弥补,效率差,成本高……想实现大批量 ...
已经很不错了